滚丝机采用三轴等转速转动滚压外径的方式加工产品,使用变频电机通过一级皮带轮减速驱动。滚轮由废旧滚丝模改制而成,内孔φ45mm,采用圆螺母锁紧。压力调整由液压阀手动调整控制。
调试GEBJ18C/U产品,滚压过程设备的稳定性不理想,滚压后产品的游隙离散较大。由于滚压的压力很小,不存在刚性不足的问题,所以主要问题应该在进给机构上,主要表现:
1.设备加工精度不稳定,重复进给精度不稳定。
2.调整较随意,机构没有设置相关的刻度盘等可供细致调节的构件,调节过程无法准确控制行程。,
没有调整预紧机构。
若要该设备达到我司加工产品游隙处理的要求,设备要进行一些改进达到如下几点要求:
1.提高设备的加工精度和重复定位精度,保证重复加工产品质量的稳定性要求;
2.保证压力的稳定性,保证重复加工产品质量的稳定性要求;
3.设备的调整机构改进,达到调整方便,有刻度等可供微调的机构,调整后可进行预紧,保证重复定位精度;
4.产品上料后可自定位,无需手工辅助定位,降低劳动强度,提高安全性。
5.提供明确的转速范围和加工产品外径尺寸范围。
有关滚丝机的几点建议:
1、由于滚压外径所需要的压力较小,能否将三轴都改成可调整行程的结构(例如:将ZP28-30设备左边两轴改为滚珠丝杆结构,可实现一定量的行程调整)。这样能够满足通过更换滚轮,加工外径较小的产品(我司产品目前最小达φ13mm);还可以通过调节行程滚压外径较大的产品(目前最大产品外径φ220mm)。
2、将主动轮改为1个或者2个。这样就不需要三个滚轮大小一致,可以通过跟换不同直径的被动滚轮,改变三滚轮的外切圆直径,增加滚压外径的尺寸范围。
3、若三滚轮都改成滚珠丝杆结构,能在较大程度上提高滚压的重复定位精度,但可提供多大的滚压压力还需研究?
4、设计自动上下料结构。由于我司生产的产品的品种较多,但数量都较少,需要频繁的更换型号,所以自动上下料机构应考虑调整方便、定位准确等方面的要求,可考虑手动辅助上下料,但要保证安全和劳动强度等方面的要求。